本站讯 (记者 李坤) 技术创新是节水的根本。近年来,山东莱芜钢铁集团以节水改造为中心,将源头削减与综合治理相结合,通过系统研究和技术创新,降低了新水消耗。
2002至今, 莱钢共建设了73个改造项目,总投资4.03亿元, 有效控制了新水消耗。莱钢集团公司副总经理张胜生向记者团介绍,莱钢采用的节水技术进步主要有如下几个方面:一是积极采用无水工艺。莱钢在5座高炉上采用高炉煤气全干法除尘技术,使吨铁新水用量仅为2千克,比湿法除尘节水498千克,不仅如此,还使投资节省三分之一,用地节省一半,而且利于粉尘利用,没有污水污染。转炉煤气干法除尘技术国内只有宝钢使用过,其投资是湿法除尘技术的两倍,但为了节水,公司领导果断决策在两座120吨转炉上采用该技术,投产后获得了成功,比湿法除尘节水60%。高炉软水闭路循环技术,新水补充量几乎为零;二是根据工艺特点建设分散的污水处理站,将污水回用。全厂共有40套水处理设备,满足了设备工艺要求;三是实施循环水系统改造,实现水的串级利用,杜绝直排系统。四是推行管网设施优化改造工程,优化管网设施,提高输送效率,减少跑冒滴漏造成的损失;五是大力减少非生产用水。对各单位浴室、厕所进行节水改造。浴室合并并采用脚踏式淋浴器,冲厕改为红外线感应器或使用手动延时阀,从而减少新水用量;六是不断完善计量系统,加强计量仪表的更换和安装,在主要耗水点均安装了超声波流量计。
经过不懈努力,莱钢吨钢新水消耗不断下降。生产100万吨钢时,莱钢吨钢新水消耗为31.51吨,到2004年吨钢新水消耗则只有3.51吨,仅为10年前的十分之一。10年间,莱钢产量增加了五倍,新水消耗总量却降低了39.8%,循环水利用率在96%以上,有力支撑了莱钢生产能力的扩大和企业的跨越式发展。目前,在国内同行业中,莱钢的吨钢耗水量是最低的。

莱钢H型钢干冷车间
来源:中国水利网